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桥式起重机主卷制动器异常的原因分析 在日常点检时,偶然发现180/50/10t桥式起重机主钩在下降过程中(电动机仍在高速运转)制动器就有短时抱闸再放松的异常现象,称之为制动器“点头”现象。调速控制装置是在电动机转速接近零速时发出指令,使制动器抱紧。高速运行中不需制动时,频繁发生抱闸再放松的“点头”现象,造成制动器衬块及摩擦盘磨损严重,而且制动架振动大,关节轴套磨损快。
故障分析:制动器的工作原理是液力推动器得电后,推杆支起,放松制动,打开抱闸。而断电后,反作用弹簧使制动器施加制动,抱闸闸紧。排除制动器本体原因后,说明制动器的“点头”现象是因为制动器在得电放松后又有短暂的断电过程。
经观察发现制动器在以下2种情况发生短时失电再得电现象:① 重载情况下,主令由零位经低速档至全速下降时,或全速下降拉回零位时;② 轻载下降(反接制动)时。分析调速装置控制原理可知:重载下降时,给定某档速度(全速除外)后,THYROMAT将使上升接触器吸合,下降过程中上升接触器一直吸合,电动机被加载反向力矩使电动机达到所需的速度而反向转动,载荷平稳下降。当给定全速下降时,THYROMAT将控制下降接触器吸合。也就是说从零位至全速下降过程中,上升接触器、下降接触器切换1次,而制动器恰在接触器切换时动作1次。全速下降拉回零位时,也存在相同现象。而轻载在某档位低速下降时,上升接触器也首先吸合,如果电动机仍不转动下降,则THYRO—MAT就控制下降接触器吸合。如果由于某种原因,载荷又变重,且足以倒挂着电动机下降时,则系统又会指令上升接触器吸合,这是一种安全保护操作。同样,在频繁的正反向接触器切换时,制动器也频繁地制动再放松。
由上述分析可知,制动器短暂失电再得电是因为上升、下降接触器切换造成的。使用同样调速装置的7号天车就不存在制动器“点头”现象。通过研究8号天车制动器控制原理图(见图1),并与同类型7号天车制动器控制原理(见图2)对比发现:8号天车在正反向接触器切换时,K171(天车制动器接触器)打开信号延时时间长于7号天车。因为Kll1(上升接触器辅助点),K121(下降接触器辅助点)控制K71(制动器的中间继电器);再由K71控制K171,中间多了K71的动作时间。而7号天车在装置输出信号未变的情况下,K070S(制动器的中间继电器)辅助点始终吸合,相当于K111、K121直接控制K70S制动器接触器,少了中间继电器带其辅助开关的动作时间13(THYR0MAT 的制动器指令输出端子)。
由此得出结论,8号天车因为多了一个中间继电器的吸合释放时间,再加上采用制动器的灵敏程度高,故而出现了前面所讲的制动器“点头”现象。
解决措施及效果:为了解决这个问题,维修中心修改了制动器控制原理(见图3),增加1台K71 延时继电器(3RP1540—1AN30西门子) 在K111、K121切换时,延时0.1s左右断开K171,这种修改并不影响其他动态过程中的连锁保护功能。
经改造调试后,彻底消除了制动器“点头”现象。制动器零部件磨损明显减少,杜绝了因此造成的溜钩现象。
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