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如何解决起重机制动器不松闸故障 本文主要介绍的是一台15/3t L型龙门起重机主起升机构中的YDWZ-490/100JA制动器出现故障,接通电源,MY1-l00JA液压电磁铁(以下简称电磁铁)的推杆仅仅向上移动10mm左右,与工作行程相差15mm,因而不能将制动器闸瓦松开,起升系统不能正常工作。
1、故障分析:
电磁铁推杆行程小的常见原因有:
a.电磁铁腔内有空气或油量不足;
b.补偿行程超过型号规定值;
c.线圈断路或两端电压低;
d.电磁铁损坏等。
在故障现场,我们对列举的常见原因由简单到复杂逐一进行了分析。首先给电磁铁加油、排放空气,故障仍然存在。检查补偿行程,推杆上端与上盖仅相距15mm,原因2也可否定。通电后用万用表测量硅整流器两电压,输入电压为380V,输出端电压为340V,完全正常。采用一台新的电磁铁接入硅整流器输出端,出现了同样的故障现象,说明电磁铁本身并没损坏。究竟是什么原因产生了故障?图1是电磁铁电源装置——硅整流器的电气原理图。我们对其工作原理进行了分析。当交流380V 电压加入输入端时,KM 动作常开触头闭合,使电路接通,KA常闭触头将经济电阻R短接,在输出端得到近似340V的直流电压作为电磁铁的吸台电压。当输出端接有电磁铁时,就有电流流过电磁铁线圈。由于线圈是一个大电感负载,直流电流需要一个过渡过程才能达到稳态值。当电流上升到电磁铁吸合电流IM时,电磁铁吸合,推杆上升,完成制动器架的松闸过程。电流继续上升到电流继电器KA 的动作整定电流IS时,继电器动作,其常闭触头将经济电阻R接入电路,输出电压即降至电磁铁的吸持电压。
图1 硅整流器电气原理图
反复接通和断开电源,观察硅整流器上电流继电器动作时间和推杆动作时间,发现推杆上升10mm左右时电磁铁尚未吸合,而电流继电器就动作了,过早地将经济电阻R接入电路。这说明电流继电器的整定电流IJ小于电磁铁吸合电流IM。因而电流继电器常闭触头在电磁铁没有吸之前就动作,使推杆不能上升到正常位置,制动器也就不能松闸。
2、解决措施
对硅整流器上的电流继电器调整动作时间,使其常闭触头动作时间比电磁铁吸合时间滞后约0.5s,之后接入经济电阻R。通过对故障原因分析及处理,现场反复操作,YDWZ-400/100JA制动器松闸上闸正常,故障得以排除。使用证明,故障处理效果好。
对于有类似故障现象的起重机制动器,不要随意更换液压电磁铁,以免造成浪费。
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